中科炼化东兴分部操作人员在进行流程优化操作。
“柴油加氢装置改造后,电量、蒸汽量、燃料气等减少了不少。装置综合能耗同上周期比下降了38.46%,节能降耗有了新突破,达到投产以来最好水平。”去年10月,中科炼化东兴分部以全厂停工大检修为契机,对两套柴油加氢装置进行优化改造,突破柴油加氢装置处理量瓶颈,实现了单开一套柴油加氢装置就可以满足全厂柴油生产平衡的目的。
这是该公司分部节能减排的一个缩影。他们围绕生产瓶颈、产品优化、节能降耗开展技术攻关,并利用大修机会实施改造。其中,对两组反应进料泵分别进行了叶轮更换、增设液力透平设备等改造,使得进料泵在满足流量需求的同时,每小时可节电400度,仅此单项年降本可达188.2万元。全部使用精制剂催化剂填装反应器,增加原料油反应深度,提高柴油产品质量品质。优化分馏系统流程,将原分馏炉加汽提蒸汽组合炉改为单重沸炉,在满足新工况的同时最大程度节省蒸汽用量。
中科炼化东兴分部操作人员在调整液力透平密封油压力。
在优化改造的基础上,他们还积极对标中国石化系统先进装置,推进节能降耗精细化管理。每月按时通报对比能耗数据,分析讨论节能增效措施方法,开展节能难点技术攻关。在生产一线,通过加强现场监控,深入推进全过程受控管理,减少生产波动,提高装置稳定运行水平。在员工中广泛开展合理化建议和“比、学、赶、帮、超”劳动竞赛等活动。通过精细化管理装置各项参数运行平稳,能源消耗量显著下降。
中科炼化东兴分部积极践行“双碳”目标,不断提升绿色发展水平。柴油装置改造后,装置运行综合能耗大幅下降。其中,电能降幅53.46%、燃料气能耗降幅32.67%、年度碳排放减少2.41万吨,每年节约12497.37吨标煤,年创效约2123.47万元。
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