9月27日10点58分,国内首条百万吨级“氢基竖炉+电炉”近零碳示范产线迎来关键节点——电炉倾动与连铸大包回转台同步单试成功。这一突破标志着湛江钢铁零碳项目设备调试取得阶段性胜利,为后续全线冷负荷联动试车奠定了坚实基础。
自核心设备就位以来,项目团队紧密配合、高效联动,高标准推进设备安装、调试及相关配套工作,为系统联动调试一次成功创造了良好条件。
电炉液压系统作为电炉本体的“动力血脉”,系统结构复杂、洁净度要求极高,冲洗工作难度大。为攻克技术难关,团队经过多轮联合论证,创新采用了“分区分级+大流量湍流”冲洗策略,实现了冲洗过程的可控、可视、可测。
经过一个月连续奋战,电炉液压系统二次冲洗工作圆满完成,油液清洁度全面达标,为电炉倾动一次成功奠定了坚实基础。电仪调试团队同步高效推进电炉本体设备的安装调试,确保电仪系统的高质量投运。目前,电炉多个单体设备调试工作均已圆满完成,为电炉安全、稳定倾动筑牢坚实保障。
连铸大包回转台作为连铸机运行的“第一站”,承担着承接380吨钢水包并进行回转与精准对位的核心使命,其停位精度需控制在毫米级,安装调试难度极高。
调试团队主动靠前,积极协调各方资源,邀请制造单位技术人员现场指导,全程参与关键参数调试,确保各项指标符合设计要求。在施工空间狭窄、多专业交叉作业的复杂环境下,电仪调试团队创新采用“分段调试、错峰施工”模式,科学制定作业计划,有效降低交叉干扰,高效完成多项核心功能调试,为连铸机稳定运行提供有力支撑。
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